目前我國仍有許多地方水泥廠在使用小型回轉(zhuǎn)烘干機(jī)來供干各種原材料。各地方水泥企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,對原材料的水份含量要求也相應(yīng)提高由于不少企業(yè)的烘干機(jī)還采用人工燃燒室,不但爐溫低,熱效率低,而且還影響到烘干機(jī)的產(chǎn)質(zhì)量。
該機(jī)燃燒室原設(shè)計也是人工操作,工人勞動強(qiáng)度大,爐溫經(jīng)常波動,出機(jī)物料產(chǎn)量低,質(zhì)量不穩(wěn)定,從陰影啊到磨機(jī)的作業(yè)。
改造主要從三方面著手進(jìn)行(l)重新砌筑供干機(jī)燃燒室,使之適應(yīng)噴煤燃燒作業(yè)。(2)更換烘干機(jī)筒體(因原筒體冷端部份已腐蝕銹剝漏料少,同時改進(jìn)揚料板形狀及排列方式,以消除或減少運行中的料幕空洞,提高熱交換能力。(3)更換通風(fēng)機(jī),加大風(fēng)量二同時改造收塵一設(shè)施。
1.燃燒室的改造原燃燒室爐膛長24m,寬1.5m,容積為6.48m3。幾年來為提高烘干機(jī)的熱效率,曾三次利用年度檢修,對燃燒室的拱旋、爐排作了改進(jìn),都收效不大。問題是,即烘干機(jī)前端過熱,甚至筒體被燒紅供干機(jī)與燃燒室結(jié)合處朝外跑煙塵,后在混合室內(nèi)加砌一道留有萬 12n:噴火孔的隔墻,情況才有所好轉(zhuǎn)。但煙氣仍然從擋火圈中跑出,車間環(huán)境很惡劣。此外原有鑄鐵爐門尺寸較小,遇有焦結(jié)性好的煤種,燃燒后在爐內(nèi)結(jié)焦成大塊,清理也較為困難。
2.筒體改造原烘干機(jī)筒體年久失修,冷端約6m長,腐蝕嚴(yán)重。另運行時機(jī)內(nèi)料幕有空洞出現(xiàn),影響熱交換能力為此進(jìn)行了以下改造。(1)重新制作筒體一只;(2)改進(jìn)進(jìn)料螺旋,加大螺距,防止潮粘土堵塞;(3)機(jī)內(nèi)揚料板除冷端第一圈為防止潮粘上結(jié)圈堵塞采暇直板外,以消除機(jī)內(nèi)料幕空洞,增加熱交換能力。
3.排風(fēng)機(jī)和收塵裝置的改造原排風(fēng)機(jī)為6號風(fēng)機(jī),風(fēng)量95m3/時:原收塵裝置第一級為分50、2回流式旋風(fēng)收塵器,第二級為水收塵器,流出的污經(jīng)6只沉淀池沉淀后排入河中。這次改造主要是:(1)增大 風(fēng)機(jī)型號,加快機(jī)內(nèi)氣流速度,將大童濕熱氣體及時排出機(jī)外,使機(jī)內(nèi)傳熱效率提高。(2)改造二級水收塵,將原置于室外屋頂上的兩只旋風(fēng) 收塵器棄掉不用,同時縮短管道,在室內(nèi)并聯(lián)安裝三只必500回流式旋風(fēng)收塵器。以上改造完成后,經(jīng)使用測試,臺時產(chǎn)量由改前的3.5噸/時增 加到7,5噸/時,提高114%。出機(jī)水份由改前4%降為3%以下。燃煤消耗也由改前53公斤/噸粘上l:降為35公斤/噸粘土。
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