機械式強排燃氣熱水器熱效率的提高及應(yīng)用
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一、引言
隨著社會經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展、人民生活水平的提高和農(nóng)村城鎮(zhèn)化進程的加快,人們生活中對熱水用量的需求越來越多。生活用熱水消耗的能源在普通居民的能耗中的占比越來越大,燃氣熱水器的節(jié)能問題日益受到人們的重視,怎樣提高燃氣熱水器熱效率成為當(dāng)前燃氣熱水器行業(yè)的一個重要課題。
二、機械式強排燃氣熱水器結(jié)構(gòu)特點介紹
機械式強排燃氣熱水器屬于強排式燃氣熱水器的一種,其主要特點就是風(fēng)機位于機器的上端,采用抽風(fēng)的形式獲取參與燃燒的氧氣。空燃比控制方式多為機械式,也有電子式的。本文主要介紹機械式控制的機型,其燃氣氣路系統(tǒng)由如下幾部分組成:氣閥體(含氣閥芯)、分配器(含噴嘴)、燃燒器。燃氣流量的大小是通過氣閥芯來調(diào)節(jié),風(fēng)機風(fēng)速多為單一轉(zhuǎn)速,兩者無法實現(xiàn)聯(lián)動。即不論機器是在全負荷狀態(tài)下還是在半負荷狀態(tài)下,風(fēng)速都是一樣的,為燃燒所提供的空氣都是一樣多。這樣在半負荷狀態(tài)下就會有太多的過??諝猓嘤嗟倪^??諝鈺ё咛嗟臒崃?,因而半負荷的熱效率不會太高。
三、影響熱效率的關(guān)鍵因素
影響燃氣熱水器熱效率的因素有很多,核心因素就是熱交換器本身的熱交換能力,其他比如過??諝獾钠ヅ?,減少熱量損失等等,這些因素之間相互關(guān)聯(lián),互相制約。同時對燃燒性能有較大影響。
1. 首先來看核心因素:
燃氣熱水器熱交換器換熱由兩部分組成,一部分為煙氣流經(jīng)肋片管的對流換熱(約占總換熱量的80%),另一部分為燃燒室高溫?zé)煔庀蛉紵冶诿娴妮椛鋼Q熱(約占總換熱量的20%)。
1.1下面我們來探討第一部分:煙氣流經(jīng)肋片管的對流換熱。
高溫?zé)煔饬鹘?jīng)肋片管時,肋片如果不加擾流沖花或者沖花位置不當(dāng),就會造成高溫?zé)煔庵苯颖伙L(fēng)機抽走,只有直管下半部因阻擋到高溫?zé)煔獾亩a(chǎn)生強烈的對流換熱,而直管的上半部分因為接觸不到高溫?zé)煔?,從而進行對流換熱的效果不好,這樣煙氣流經(jīng)肋片管的對流換熱就會大打折扣,從而熱效率較低。
根據(jù)此種情況,更換另外一種肋片,此肋片增加了擾流沖花,改變高溫?zé)煔庾呦?,使其能繞到直管的上半部分,從而增加了直管上半部分的對流換熱,提高換熱效率。具體試驗數(shù)據(jù)見表一:
由以上數(shù)據(jù)可以看出,肋片增加擾流沖花對熱效率的提升起了相當(dāng)大的作用。圖2方案中的數(shù)據(jù)可以看出,過??諝庀禂?shù)α=2.17有點偏高,且煙氣中CO含量不高,這說明熱效率還有提升的可能,可以將集煙罩的風(fēng)口再縮小一點,將過??諝庀禂?shù)α降到2.0左右,如果煙氣不超標(biāo),效率還將有所提升。
另外肋片管換熱另一個關(guān)鍵的因素是肋片與直管的緊密結(jié)合程度。
通常這類機型所用的熱交換器都是浸鉛工藝做出的,大致的工藝過程是直管套在肋片上后,先漲管,讓直管與肋片接觸更緊密,再通過浸鉛工藝,讓鉛錫料填滿直管與肋片間的細微間隙。如果這個工藝過程做的不好,也會導(dǎo)致熱效率的降低。判斷制造工藝是否良好可以將做好的熱交換器剖開,用放大鏡去觀察間隙是否填滿。
1.2關(guān)于另一部分:燃燒室高溫?zé)煔庀蛉紵冶诿娴妮椛鋼Q熱
這個換熱主要是在水箱壁與盤繞在壁面的水管之間完成,這個熱效率的提高主要是靠加工工藝來保證,要保證壁面的平整度,保證盤管在制作和運輸過程中不產(chǎn)生變形,合理利用工裝將水管與壁面的縫隙用鉛錫料均勻的填滿。這些細節(jié)之處都是保證熱效率的關(guān)鍵所在。
2. 其次來看第二因素:燃燒空氣的匹配
提高熱效率還有一個方法就是降低過??諝?,一般燃氣熱水器的過??諝庀禂?shù)α取在1.4-2.0之間,但對于這種機械控制的上抽機型來說,過??諝庀禂?shù)α取在2.0左右比較安全,也就是干煙氣中氧的含量在10.5左右。
為某種機型的集煙罩與其風(fēng)口的示意圖,測試時發(fā)現(xiàn)這個機型熱效率偏低,只有85%左右。
以上數(shù)據(jù)可以看出,圖3方案中效率太低,排煙溫度過高。
方案中,在圖3方案上增加了分配板。上抽型燃氣熱水器因為結(jié)構(gòu)的原因,高溫?zé)煔庠诹鹘?jīng)換熱片時分配不均勻,大部分集中到風(fēng)口的位置,導(dǎo)致此處煙溫過高,氧氣太少,熱量流失較快,影響換熱熱效率,而煙罩兩側(cè)的位置煙氣較少,氧含量大,煙溫低,也不利于換熱。此分配板最主要的作用是改變了高溫?zé)煔獾牧飨颍瑢⒏咚偌袥_向風(fēng)口的高溫?zé)煔庾钃?,讓煙氣流向風(fēng)口兩側(cè),讓高溫?zé)煔饬鹘?jīng)換熱片時分配均勻,提高熱效率。同時減少了過??諝猓灿欣跓嵝侍岣?。
方案中,在圖4方案的基礎(chǔ)上,再次減少風(fēng)口面積。此改進只是單純的減少過??諝?,使得過剩空氣系數(shù)α降到了1.68 。這樣改進會提高熱效率。但因為過??諝馓?,已經(jīng)影響到了燃燒器的燃燒工況,導(dǎo)致煙氣中的CO值偏高。
綜上所述,以上改進方案雖然讓熱水器各項指標(biāo)都符合了標(biāo)準(zhǔn)的的要求,但顯然并不是最佳的整改方案,他的缺點在于雖然提高了熱效率,但過剩空氣太少,不能保證良好的燃燒狀況,當(dāng)燃氣熱值或者氣壓等因素改變時,極有可能會導(dǎo)致煙氣中CO超標(biāo)。其實此款機型之所以熱效率這么低,主要原因還是換熱器中肋片的形狀有關(guān)。它的肋片沒有任何擾流的沖花(見圖6),改進的重點應(yīng)該是在肋片上增加擾流沖花來提高熱效率。如做成圖7所示的形狀,在直管間中上方增加三角形的壓型,干擾一下煙氣的走向,熱效率應(yīng)該會有較大提升。
3、半負荷的熱效率:
機械式燃氣熱水器由于風(fēng)機大多單一轉(zhuǎn)速,在負荷變小時,風(fēng)機風(fēng)速并沒有隨之改變,匹配的風(fēng)量過剩,一般熱效率都較低。如果采用雙速電機,在熱水器負荷降至半負荷時,切換到低風(fēng)速供風(fēng),匹配的合適的話,半負荷熱效率甚至?xí)哌^全負荷效率。這里需注意一點,就是設(shè)計時要將半符合的狀態(tài)設(shè)置在全段的狀態(tài)下,如果設(shè)置到了單段的狀態(tài),風(fēng)速就不能是低速了。因為單段燃燒時,前壓會變大,相對于單排燃燒器來說,燃氣量加大,火焰特別高,原因是二次空氣不足了,此時應(yīng)該用高風(fēng)速來降低火焰高度,這樣熱效率反而更低了。
4、天然氣機型與液化氣機型熱效率的區(qū)別
1.表三數(shù)據(jù)中的天然氣機型和液化氣機型用的是相同的硬件結(jié)構(gòu),區(qū)別僅僅是噴嘴的規(guī)格不同。從低熱值計算的熱負荷來看,液化氣比天然氣負荷高,應(yīng)該O2會更低些,CO會更高些。但是從表三中O2、CO等燃燒指標(biāo)來看,似乎兩者區(qū)別不大。為什么會有這樣的現(xiàn)象呢,這是因為標(biāo)準(zhǔn)中計算的熱負荷是按照低熱值來計算的,如果按照高熱值來計算,兩者的熱負荷是一樣的,參見表三數(shù)據(jù)。實際上兩者的熱量輸入是一樣的,所以煙氣的指標(biāo)也就表現(xiàn)的相差不大。
2.為什么同樣的條件下,液化氣會比天然氣的效率低?
從表三數(shù)據(jù)也可以看出,相同的條件下,液化氣機型的效率要比天然氣的低2-3個百分點。而實際上熱效率應(yīng)該是一樣的,之所以有差別是因為熱效率的計算公式是按低熱值計算的。如果按照高熱值計算,兩者是一樣的。因為同樣的總熱量下,天然氣的低熱量少,液化氣的低熱量多,而在熱效率的計算公式中,低熱量是在分母的位置,所以看起來似乎是液化氣機型的熱效率更低。
所以,如果是用同一種結(jié)構(gòu)來做天然氣機型和液化氣機型,天然氣機型二級能效的熱效率至少要做到91%-92%,才能保證液化氣的熱效率能符合二級能效的標(biāo)準(zhǔn)。
四、結(jié)束語
綜上所述,我們不難看出,熱交換器的換熱能力是影響燃氣熱水器熱效率的關(guān)鍵因素,而肋片的形狀又與熱交換器的換熱能力息息相關(guān),把這一部分做好,再合理的調(diào)配過??諝?,整個燃氣熱水器就將獲得比較理想的熱效率。